Innehållsförteckning:
2025 Författare: John Day | [email protected]. Senast ändrad: 2025-01-13 06:58
Ytterligare ett litet projekt har kommit i min väg, det kommer att innebära ett antal små projekt som kommer att gå ihop så småningom.
Detta är det första elementet, en räv med en viftig svans som dyker upp och försvinner som om den är magisk:)
Steg 1: Designen
Jag hittade en fin laserskuren MDF -räv på Ebay. Jag ville att den skulle ha lite rörelse så bestämde mig för att klippa av svansen och få den att vagga … Jag ville också flytta det hela upp och ner så jag tog fram en krets som så småningom kommer att drivas av ett enda polomkopplingsrelä och ett enda strömförsörjning.
Det skulle behöva 2 växlade motorer och 2 mikrobrytare för att få det att fungera.
Steg 2: Dellista
Aluminiumskärningar i olika tjocklekar
Laserskuren räv i MDF, oavslutad
Resten av varorna kommer från reichelt.com, en online -återförsäljare för industri- och konsumentelektronik - de erbjuder en rad verktyg, komponenter, tekniska tillbehör och mer - spara upp till 20% på många produkter.
växelmotor 2 krävs
mikrobrytare 2 krävs
likriktardioder Så många som krävs för att finjustera hastigheter
plint 4 -vägs (levereras som 12 -vägs)
Olika skruvar och muttrar
Mässingstrumpor för kammar etc.
Udda plastbitar som återvinns från andra saker ……
Steg 3: Bygget börjar
Jag började med svansen, Jag hittade en plastklump med ett hål i som var lite mindre än växelmotorn, jag borrade ut den till rätt storlek i vinkel för att hålla svansen så nära kroppen som möjligt, motorn hålls på plats med en M3 -skruv som trycker mot den.
Det finns ett horisontellt genomgående hål som kommer att vara svängen och en annan, på sidan, knackade på M3 för att fästa vevstångens "J" -länk.
Steg 4: Vev och J Link
Detta är allt sug det och se saker, jag började med att montera växelmotorn och svansvagnen på en bit aluminiumplåt, mätte mittavståndet från motor till J -länks svängpunkt både upp och ner, vilket gav mig vevförskjutningen (20 mm i detta fall). Jag vände upp ett nav för att passa motorn och lödde den på en skiva som ska styra mikrobrytarna och veven. När detta var monterat gjorde jag en kartong J -länk för att få den rätta formen för att missa allt när det roterar. sedan gjordes den om i aluminium.
Steg 5: Växlar
Jag lade in en strecksats för omkopplarens valsar i kamplattan och ordnade sedan de två omkopplarna så att den ena skulle stänga av strömmen helt och den andra när den var helt nere, dessa skruvades fast på en annan platt bit aluminium monterad på motorfästplattan.
De sista jobben var att klippa ett spelrum i kopplingsplattan och böja den i 90 grader för att möjliggöra senare montering.
Steg 6: Kabeldragning och finjustering
Ledningarna tog ingen tid alls eftersom det var ganska enkelt men när jag drev enheten för första gången upptäckte jag att jag behövde öka spänningen från 1,5 volt, som jag hade använt för att få den nödvändiga rörelsehastigheten, till 3,5 volt att övervinna trögheten hos den svängande enheten…. detta gjorde nedgången för snabb och svansen var suddig!
Detta är när likriktardioder blir mycket användbara eftersom de har effekten att tappa spänningen i en krets med 0,7 volt vardera så 2 dioder i svansvagnen och ytterligare 2 i kretsens nedgångssida fick hastigheterna tillbaka dit jag ville ha dem.
Det var vid den här tiden som jag målade räven med färgpennor och permanenta markörer.
Steg 7: Redo för dess slutliga användning
Det avslutar denna del av det större projektet, jag har samlat ihop video från de första idéerna till att fungera från en enkel switch. Denna lilla samling kommer att dyka upp igen någon gång snart;)
Happy fox01 från Rog8811 på Vimeo.